<span id="loazb"></span>
<code id="loazb"><ins id="loazb"></ins></code>
<dd id="loazb"><strong id="loazb"></strong></dd>
<cite id="loazb"></cite>
  • <label id="loazb"><xmp id="loazb"></xmp></label>
    <cite id="loazb"></cite>
    <mark id="loazb"></mark>
    <dd id="loazb"></dd>
      国产精品私拍99pans大尺度,最近中文字幕国产精选,国外啪啪呦女网站呦齿,为你提供最新久久精品久久综合,亚洲精品一区中文字幕,成年人视频网站免费,欧美一级高清片久久99,AV喷水高潮喷水在线观看COM

      你好!歡迎訪問南通遠辰測控設備有限公司官方網站!—— 專業(yè)生產電渦流測功機、電力測功機、轉矩轉速傳感器、電渦流制動器。

      7*24小時咨詢熱線:130-5702-8028

      電渦流測功機_電力測功機_轉矩轉速傳感器_電渦流制動器_磁粉制動器

      檢測設備生產品牌為您提供一站式的檢測設備的產品和服務

      聯(lián)系我們

      Contect Us
      聯(lián)系人:許經理
      手   機:130-5702-8028
      電   話:0513-88901256
      傳   真:0513-81165292
      郵   箱:13057028028@126.com
      地   址:江蘇海安高科技創(chuàng)業(yè)園加速器8號
      新聞資訊 / NEWS
      您所在的位置:首頁 > 新聞資訊 > 公司新聞

      電渦流測功機發(fā)動機轉速不穩(wěn)什么原因

      更新時間:2019-8-30 10:49:45 瀏覽次數:

        電渦流測功機發(fā)動機轉速不穩(wěn)什么原因

        電渦流測功機的常見故障之一就是發(fā)動機方面的問題,今天來來說說電渦流測功機發(fā)動機轉速不穩(wěn)什么原因

        一、測功機發(fā)動機系統(tǒng)的恒轉速控制

        測功機恒轉速控制就是通過轉速閉環(huán)控制來改變電渦流測功機的自然特性,使它的負荷特性變?yōu)楹戕D速特性,如果系統(tǒng)偏離平衡點,由于轉速閉環(huán)的控制,使得測功機勵磁電流相應發(fā)生變化,即測功機負荷特性從一條自然特性曲線跳轉到另外一條自然特性曲線,進而使系統(tǒng)返回平衡點。

        二、低轉速不穩(wěn)定點的原因分析

        根據測功機恒轉速控制的分析,可以發(fā)現,雖然通過恒轉速閉環(huán)控制對測功機自然特性進行改造,但測功機發(fā)動機系統(tǒng)穩(wěn)定運行時,如果發(fā)動機瞬時扭矩轉速波動率大于電渦流測功機轉速閉環(huán)調節(jié)率,測功機仍然是通過它的自然特性曲線與發(fā)動機保持平衡的。

        此時,如果在某些工況點下發(fā)動機的扭矩特性與測功機自然特性存在不穩(wěn)定或半穩(wěn)定點,則系統(tǒng)將在該點附近進行頻繁地調節(jié)。轉速閉環(huán)雖然可以在一定程度上使系統(tǒng)回復到平衡點,但由于測功機勵磁電流加載的滯后,使得系統(tǒng)在這種工況點上的穩(wěn)定性不如其它穩(wěn)定工況點。

        三,同時,一般的汽油機在低轉速、中高負荷工作時,由于氣缸內燃燒很不充分,使輸出扭矩波動過大,進而導致發(fā)動機扭矩轉速曲線在小范圍內呈現無規(guī)則變化。當dMe/dn,即扭矩轉速變化率接近或者大于測功機的扭矩調解率時,將導致系統(tǒng)轉速控制的不穩(wěn)定。

        從上述理論分析中可以得出,對于這種現象最根本的解決辦法就是盡可能地提高系統(tǒng)的扭矩調節(jié)響應速度,即提高dMe/dn。對于系統(tǒng)來說需要從測功機和控制器兩個方面分別考慮。測功機方面可以考慮選取勵磁響應即扭矩加載響應更快的測功機;控制器方面應該進一步改進勵磁電流回路以及相應程序的控制算法。由于條件限制,只進行了控制器方面的改進。

        四、控制器改進及試驗結果

        考慮控制器電路板布局方面的改進,減少對信號的干擾。設計中優(yōu)先考慮電磁兼容問題,在對MCU進行模塊劃分后,對帶噪聲和不帶噪聲信號的功能模塊進行了有效的隔離,能夠滿足嚴格的電磁兼容性要求。為了在保證電磁兼容性要求下提高控制核心的通用性,采用了數字核心電路與母板分離的模塊化方案,經過電磁兼容考慮優(yōu)化的測控部分電路布局。

        同時對勵磁電流回路進行改進。由于本系統(tǒng)采用大功率MOSFET作為直流斬波器件,通過MC9S12DP256輸出的PWM信號進行勵磁電流控制,因此測功機勵磁線圈中為脈沖電流。系統(tǒng)采用LEM公司電流傳感器LA58-P進行電流信號的測量,LA58-P為霍爾型電流傳感器,采用非接觸方式測量,具有無插入損失、精度高、響應頻帶寬和抗干擾能力強等特點,非常適合于工業(yè)控制現場應用。LA58-P將脈沖電流信號轉變?yōu)槊}沖電壓信號,在進入A/D轉換模塊前,需要對脈沖信號進行有效值計算。為了提高系統(tǒng)響應時間及測量精度,設計中采用了真有效值芯片MX536,此芯片自帶低通濾波器,應用簡單方便。MX536輸出信號再通過一級電壓跟隨增強其驅動能力,最后進入系統(tǒng)A/D轉換模塊。

        在上述硬件改進的基礎上,再進行PID的重新整定。系統(tǒng)采用分段PID控制,整定的順序由低差值段到高差指段。

        整定的原則如下:

        (1)低差值段的PID參數要求動態(tài)響應速度足夠快,在控制對象發(fā)生擾動時能快速控制回到目標設定值。

        (2)最低差值段的PID參數即為穩(wěn)態(tài)控制的PID參數,要求穩(wěn)態(tài)控制精度高,在此基礎上響應速度越快越好。

        (3)高差值段的PID參數要求超調盡量小,保證階躍調整過程中不引發(fā)振蕩。

        (4)每一段的參數之間相互承接,每一段的PID參數都要參與系統(tǒng)的調整。這可根據調整周期、PID輸出的計算公式以及每段的最大差值進行計算得出參數上限。在具體調試中,可根據實際控制對象以及所需目標控制效果進行相應的調整。

        五、結論

        從上述試驗結果分析可知,所選配的國產扭振減振器與發(fā)動機曲軸軸系匹配合理,能起到很好的扭振減振作用。

        相關閱讀:電力測功機轉速及轉矩操控


      主站蜘蛛池模板: 息烽县| 久久人妻少妇嫩草av| 天堂…在线最新版天堂中文| 成人免费a级毛片无码片2023| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 最新可播放男同志69gay| hd老熟女bbn| 捆绑白丝jk震动捧喷白浆| 久久精品国产欧美日韩| 最近2018中文字幕在线高清6| 插插射啊爱视频日a级| 蜜臀av久久国产午夜福利软件 | a亚洲va欧美va国产综合| 啊灬啊灬啊灬快灬喷水了| gogogo高清在线观看中文版| 久久午夜电影网| h无码动漫在线观看| 人妻在线日韩免费视频| 玩弄少妇高潮抽搐在线观看| 麻豆国产传媒精品视频| 伊人熟女777| 泰和县| 四虎永久在线精品免费一区二区| 陈宝莲三级无删减hd| japanese日本熟妇伦| 波多野结衣中文字幕久久| 美女视频黄频大全视频| 高潮videossex潮喷| 99久久国产综合精品五月天| 全州县| 胶州市| 亚洲精品成人网站在线观看| 国产精品夜夜春夜夜爽久久| 小sao货揉揉你的奶真大电影| 久久精品国产亚洲av麻豆网站| 麻豆精产国品一二三产| 7777奇米四色眼影| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 女人被狂躁的视频免费| 蜜桃无码一区二区三区| 国模无码视频一区|